5月17日,國家能源集團(tuán)神皖能源銅陵公司2號爐爐頂整體柔性密封技術(shù)改造項目一次通過驗收,標(biāo)志著該項改造工作圓滿完成。
該公司投產(chǎn)十三年,鍋爐爐頂大包內(nèi)各屏式受熱面、各吊掛管以及前、后墻、兩側(cè)墻與頂棚管交接部位,因鍋爐運行膨脹、收縮、密封盒開裂等原因,導(dǎo)致部分密封結(jié)構(gòu)損壞漏灰,造成大包內(nèi)部積灰嚴(yán)重,嚴(yán)重影響鍋爐熱效率和安全環(huán)保要求。
根據(jù)鍋爐運行現(xiàn)狀,該公司采取三重不同結(jié)構(gòu)的密封組合而成的整體柔性密封改造技術(shù),從根本上解決鍋爐爐頂密封漏灰的缺陷。該公司將原大密封盒結(jié)構(gòu)改造為小密封盒結(jié)構(gòu),密封盒縮短到管屏穿出頂棚管外約350mm處;密封盒板板厚3mm,材質(zhì)為12Cr18Ni9;密封盒膨脹節(jié)為圓角,膨脹節(jié)鋼板厚度為2mm,材質(zhì)為12Cr18Ni9,避免焊縫在直角對接焊接;密封板位置及尺寸與鍋爐結(jié)構(gòu)相符,在進(jìn)行密封結(jié)構(gòu)改進(jìn)的同時實現(xiàn)柔性密封。頂棚與側(cè)墻水冷壁密封結(jié)構(gòu)由原雙Z型折板結(jié)構(gòu)改進(jìn)為分段式單Z型折板結(jié)構(gòu),Z型折板在垂直段采用波形板,板厚3mm,材質(zhì)為12Cr1MoV。管排穿頂棚根部密封增加墊板材質(zhì)為12Cr18Ni9,厚度不低于6mm,滿足現(xiàn)場實際要求。墊板與頂棚管及穿頂棚管留有足夠的間隙,保證管子的自由膨脹要求。
項目施工期間,該公司遴選精兵強(qiáng)將負(fù)責(zé)項目的管理協(xié)調(diào)和推進(jìn)工作,科學(xué)編制施工方案,合理制定工期計劃,加強(qiáng)施工現(xiàn)場的安全技術(shù)管理,嚴(yán)格執(zhí)行“三級”驗收制度,嚴(yán)格把控關(guān)鍵節(jié)點質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),高質(zhì)量完成改造工作任務(wù)。項目實施后,達(dá)到鍋爐大包周圍無泄漏煙氣中的硫味、主再熱蒸汽、減溫水管道、各類吊桿等穿墻部位無泄漏;杜絕爐頂密封區(qū)域漏煙漏灰,保證爐頂密封范圍內(nèi)積灰厚度小于10mm/年、爐頂密封范圍內(nèi)粉塵濃度小于國家標(biāo)準(zhǔn)2mg/Nm3;鍋爐各種運行工況下無裂紋、無泄漏等技術(shù)要求。
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